今年以来,扬子石化芳烃厂借助红外成像面式检测仪的作用开展隐患治理,成效显著。该厂二甲苯联合装置自从建立了红外成像面式检测系统之后,先后发现并消除漏点上百个,不但极大地改善了吸附系统异味大的坏形象,同时保证了联合装置装置的安稳运行。截止5月20日,扬子石化二甲苯联合装置已经连续运行871天无非计划停车;在“百日攻坚创效”的热潮中,红外成像技术已经成了装置安稳运行名副其实的“守护者”。
红外成像面式检测仪利用油品同设备管道的光谱的差异性,可以监测摄像范围内泄漏的物料位置及大小情况,有了它相当于我们的眼睛有了透视的功能,让装置内的泄漏点无所遁形。
扬子石化芳烃联合装置自建成投产以来已经运行长达30多年,部分设备管线老化严重;尤其是阀门填料、部分高远点设备设施存在无组织挥发性泄漏,这些泄漏点既是异味源、又是安全隐患。
今年一季度的某一天,扬子石化芳烃厂二甲苯联合装置化工丙班操作人员孙?巡检到FA2118换热器附近时明显闻到了燃料气味,经验丰富的他立刻想到罐体可能存在燃料气泄漏,立即携带便携式报警仪对罐体周围进行检测,但一直无法确切的查找到泄漏点。在通知车间之后,立即联系公司检测站,拿来了红外成像面式检测仪,对罐体进行全面排查,最终发现罐底保温内燃料气量超标严重,拆开保温后发现罐底排污管线弯头处出现裂缝,设备员立即安排带压堵漏,消除了一起可能的火灾爆炸事故隐患。
自从集团公司开展“百日攻坚创效”行动之后,扬子石化芳烃厂充分利用红外成像面式检测系统的优势,专门在二甲苯联合装置内创建了一套自身检测体系;除常规季度检测外,将装置分为4个片区,每月对一个片区组织一次红外成像检测;对联合装置内风险较高区域,比如高温热油泵、临氢管线设备、加热炉炉管、燃料气系统等,每月系统地主动检查一次。尤其当普通的便携式报警仪发现异味源,但又无法准确找到位置时,及时通知检测站,利用红外成像面式检测仪进行定位并及时消除隐患。(凌锋 王乐)